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首套(tào)万吨级硫化促进剂M装置的投产(chǎn)
来源(yuán):农民日报(bào) | 作者:agriculture-100 | 发布(bù)时间: 2014-09-24 | 4661 次浏览 | 分(fèn)享到:

       2月23日,河南省开仑化工(gōng)有限责任公(gōng)司投(tóu)资3000多万元建设的国(guó)内首(shǒu)座万吨级硫化(huà)促进(jìn)剂(jì) M生产装置,经(jīng)过近5个月(yuè)的(de)运(yùn)行试车成功,截至目前产销量已达4000吨,产品质量、生产(chǎn)成本(běn)等技术指标均达(dá)到国(guó)内领先水平。该装(zhuāng)置(zhì)还实现(xiàn)了清洁生产,与 国内普遍采用的酸碱(jiǎn)法工艺相比,每吨产品(pǐn)可减少(shǎo)高浓度工业废水排放量40~60吨,废气全(quán)部回收再(zài)利用。
  硫化(huà)促进剂M的传(chuán)统生产工(gōng)艺有酸碱法 和溶剂法。酸(suān)碱法生产过(guò)程(chéng)产生大量的(de)高(gāo)浓度废水,处理难度大;溶剂法虽然无废水产(chǎn)生(shēng),但产品(pǐn)质量差,成(chéng)本高,与酸碱法相比缺乏市场竞争力,无法实现(xiàn)工业化 生产。为了改变国(guó)内促进剂(jì)M生(shēng)产高污染、高消耗(hào)的现状,开仑化工吸收借鉴国外先(xiān)进技术,并结合(hé)多(duō)年的生(shēng)产实践经验,历时5年多的(de)时间,在传统溶剂法(fǎ)生(shēng)产(chǎn)工(gōng) 艺的(de)基(jī)础(chǔ)上,成功研发(fā)出硫化促进(jìn)剂(jì)M清洁生产及(jí)硫(liú)化氢尾气(qì)回收循环利用新工艺。

       新工(gōng)艺(yì)在生产过程中不产生任何废水,从工艺源头实(shí)现了(le)废水零排(pái)放,硫化氢废(fèi)气全部(bù)转化为硫(liú)磺回收再利用,具有显著的社会、经济和环保效益(yì)。2009年(nián)5月,该项工艺通过了河(hé)南省科技成果鉴(jiàn)定,并申报了2项国家专利。

       值 得一(yī)提的是(shì),新(xīn)工(gōng)艺(yì)在溶(róng)剂(jì)快速回收利用和提高产品质量(liàng)方面取得重大突破。这套新的溶(róng)剂萃取法生产工艺在后处理(lǐ)工序用溶剂萃取代替酸碱反(fǎn)应中和,整(zhěng)个(gè)生产(chǎn)过 程(chéng)实现废水零排放;采用全封闭的(de)溶剂快速(sù)回收循环(huán)系统(tǒng),减少了(le)溶剂(jì)挥(huī)发对(duì)空气的污染;在高压合成(chéng)工序(xù)采(cǎi)用(yòng)封闭性高压反(fǎn)应釜,使物料反应更(gèng)加充分;改进了温 度测量系(xì)统,缩短了反(fǎn)应时(shí)间(jiān),提高了收率和产品质量;硫化氢尾气(qì)回收循环(huán)利用系统使(shǐ)硫化氢尾(wěi)气全(quán)部(bù)转(zhuǎn)化为硫磺回收利用,实(shí)现(xiàn)了清(qīng)洁生产和废弃物的回收循环 利用。

       此外,新工艺通(tōng)过对(duì)关键生产设备(bèi)高压反应釜、电加热装置等(děng)进行改进,缩短反应时间(jiān),提(tí)高(gāo)收(shōu)率和产品质量,减少了原材料和能(néng)源消耗(hào),节能降耗(hào)效果也十分(fèn)显著。

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